前几天接了个急单,厂里那台ironcast干得直冒烟,成品率唰唰往下掉。我这暴脾气当场就坐不住了,撸起袖子折腾到后半夜,硬是摸出几条实用升级路子。今儿个就把操作过程原原本本倒出来,大伙儿抄作业时少踩点坑。
先从铁水预热器开刀
之前总觉得这铁疙瘩预热半小时够够的,结果拿红外测温枪一打,模具内壁温差能差出三十多度。我心一横把加热时长怼到五十分钟,顺手把温控表校准了两遍。好家伙,浇铸时铁水流得跟窜稀似的顺畅,气孔直接少了一半。这步真不能偷懒,模具烫手了活才好干。
折腾模具锁紧机构
最邪门的是上周五压铸件老飞边,老师傅叼着烟说"螺丝没吃住劲"。我蹲地上查锁模油缸,发现有个接头洇着油渍。拆开一看,密封圈早压成扁片了!连夜换了耐高压的氟胶圈,扭矩扳手咔咔给所有螺栓加了20牛米。第二天试机,模具合缝严实得蚊子都挤不进去。
监控系统改装实录
厂里老PLC屏幕闪得我眼晕,关键参数跳出来就消失。直接扯了根网线接办公电脑,桌面摆个监控软件。有回半夜两点手机突然报警——压力曲线飙红!套裤衩冲到车间,果然看到顶针顶着半凝固件在硬顶。紧急停机调了顶出延时参数,避免模具崩飞事故。现在每天下班前瞄眼手机图表,睡得贼踏实。
- 预热温度浮动不超过±5℃
- 锁模压力稳定在220兆帕
- 废品率从18%压到7%
- 设备报警自动推手机
这套组合拳打下来,最明显是省模具。以前三个月就得修次模芯,现在半年过去连划痕都浅。老板昨天拍着我肩膀说电费单子薄了三分之一,这升级够本!